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系统
绿色矿山陶瓷过滤机清洗系统
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地点
江西
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日期
2024年
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应用
矿山陶瓷机清洗
项目背景
江西是有色金属大省,铜、钨、稀土等矿产资源丰富。其中,赣东北地区某大型铜硫矿选厂,长期面临陶瓷过滤板堵塞严重的问题。该矿矿石类型以黄铜矿、黄铁矿为主,伴生滑石、蛇纹石等易泥化脉石矿物。细磨后矿浆中含泥量高,且矿浆中钙、镁等离子含量较高,导致陶瓷过滤板在使用20~30小时后,通量明显下降,滤饼水分从正常的10%左右上升到13%以上,直接影响精矿品质和后续运输成本。
此前,该厂采用常规的“酸洗+高压水冲洗”方式。酸洗主要使用稀硝酸,短期内有效,但弊端明显:一是硝酸对滤板粘结剂和基体有缓慢腐蚀,平均每块滤板使用寿命仅能维持4~5个月;二是酸洗频率高(每2~3天一次),每次停机清洗影响产能,工人接触强酸也存在安全隐患;三是清洗后的废酸处理需要中和沉淀,环保成本不低。厂方一直在寻找更温和、更持久、综合成本更低的清洗方案。
项目介绍
2024年下半年,东莞市盈彩新材料科技有限公司的技术团队受邀到该矿现场考察。通过取样分析堵塞物的成分,发现主要污染物包括:细粒滑石泥(约45%)、铁/钙盐结晶(约30%),以及部分残余浮选药剂形成的有机膜。这些污染物相互胶结,堵塞滤板微孔,常规酸洗只能溶解部分盐类,对泥质和有机膜的去除效果有限。
盈彩团队针对性推荐了盈彩陶瓷过滤板专用清洗剂。该产品为非硝酸体系,复配有机酸、渗透剂、螯合剂及微孔保护因子,pH控制在3.5~4.5之间,兼具溶垢、剥离、分散三重作用。
现场实施步骤如下:
预处理:将堵塞的过滤板从陶瓷过滤机上拆下,去除表面浮渣。
浸泡清洗:在专用清洗槽中按1:8比例加入清水和盈彩清洗剂,常温下浸泡60分钟,期间辅以低频超声波(20kHz)震动,促进清洗液进入10~20微米的微孔深处。
低压冲洗:取出滤板,用0.3MPa低压水冲洗板面,洗脱已分解的泥垢和结晶。
恢复使用:自然沥水后装回过滤机。
整个清洗过程不产生酸雾,操作人员无需佩戴重型防酸面具,清洗废液经简单中和沉淀后可达标排放(不含氮、磷及重金属)。
客户价值
经过三个月的连续跟踪和数据对比,该铜硫矿选厂获得了以下显著收益:
过滤效率稳定回升:清洗后陶瓷过滤板初始真空度从堵塞时的-0.045MPa恢复至-0.075MPa以上,滤饼水分从13.2%降至10.1%,达到精矿销售标准。清洗周期从原来每2天一次延长至每7~8天一次,单次清洗耗时从4小时缩短至1.5小时。
滤板使用寿命大幅延长:使用盈彩清洗剂6个月后,滤板未出现因化学腐蚀导致的开裂或脱层现象,单块滤板预估使用寿命从4~5个月提升至10个月以上,每年可节省滤板采购成本约18万元。
安全环保与人工成本双改善:现场不再存放硝酸,消除了危化品泄漏和酸雾灼伤风险。操作工人反馈“没有呛鼻气味,皮肤接触冲洗后也无烧灼感”。清洗废液处理费用降低约40%。综合测算,每月停机清洗时间减少约15小时,折合增加精矿产量约120吨,带来直接经济效益超过8万元/月。
该厂设备副厂长评价道:“盈彩的清洗剂把我们从频繁酸洗的‘疲劳战’里解放出来,滤板耐用、产量上去了,关键是工人干活也安心了。”
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