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系统
绿色矿山陶瓷过滤机清洗系统
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地点
甘肃
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日期
2026年3月
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应用
矿山陶瓷机清洗
项目背景
甘肃是我国矿产资源大省,黄金、铅锌、铜等有色金属储量丰富,选矿产业在全省工业体系中占据重要地位。在选矿工艺流程中,陶瓷过滤机是精矿脱水环节的核心设备,其过滤效率直接决定精矿水分指标、后续运输成本以及金属回收率。
该矿是甘肃天水地区规模较大的黄金选矿企业,日处理矿石量数千吨。选矿厂长期使用传统硝酸清洗陶瓷过滤板,硝酸浓度维持在20%左右。虽然硝酸能够溶解部分堵塞物,但使用过程中存在多方面的实际问题:
一是作业人员安全风险突出。硝酸具有强挥发性和腐蚀性,操作过程须配备全套防护装备,车间内常年存在酸雾,工人呼吸道受刺激的情况时有发生。该矿技术主管反映,仅2024年就有三名职工因酸雾灼伤呼吸道请假治疗。
二是设备损耗严重。硝酸对陶瓷过滤板的微孔结构存在腐蚀作用,长期使用后滤板的原始孔径逐步扩大或变形,平均使用寿命缩短约30%。该矿每年更换滤板的费用支出约为80万元。
三是环保处理成本较高。硝酸清洗每年产生数百吨酸性废水,需要投入专门的中和处理设施和药剂,增加了日常环保运维压力。
2025年初,该矿选矿厂技术主管李主管决定寻找替代方案,经过对多家工业清洗剂供应商的技术指标和实际应用案例对比,最终选择盈彩环保型陶瓷过滤板清洗剂进行试用。
项目介绍
2025年3月,盈彩技术团队进驻该矿,进行了为期一个月的现场测试。整个项目包括以下几个阶段:
(一)前期现场诊断
盈彩技术人员首先对选矿厂的生产工艺、矿浆性质、过滤机组运行参数进行了全面评估。通过取样分析堵塞滤板上的垢层成分,确认主要污染物为金属硫化物、矿物颗粒及选矿过程中残留的有机添加剂。
(二)清洗方案制定
根据现场工况,盈彩方面制定了以下清洗方案:
清洗剂与水按1:8的比例进行稀释,配置于专用清洗槽中。
将堵塞程度较重的滤板浸泡在稀释后的清洗剂中,配合超声波清洗设备使用。
清洗时间设定为60分钟,清洗结束后用清水冲洗滤板表面,即可重新装机使用。
盈彩环保型陶瓷过滤板清洗剂为水性透明液体,pH值约2.7±0.2,无明显刺激性气味,操作人员仅需佩戴普通手套即可完成配液、浸泡等工序,无须配备全套重型防护装备。
(三)清洗效果测试
在首次现场演示中,盈彩技术团队选取了一块堵塞最为严重的滤板,按上述方案进行处理。60分钟后,滤板通透率恢复到出厂状态的92%。作为对比,同等堵塞程度的滤板使用20%硝酸清洗需要90分钟才能达到85%的恢复率。
(四)连续运行对比
2025年3月17日至4月16日期间,选矿厂将一条过滤机组切换为盈彩清洗剂进行日常维护,另一条保留原有硝酸清洗工艺作为对照。对比数据显示:
盈彩清洗机组滤饼平均含水率为9%,硝酸机组为13%。
盈彩清洗机组过滤效率整体提升40%。
盈彩清洗剂对滤板微孔的保护效果良好,清洗后未见明显的基体腐蚀痕迹。
客户价值
基于一个月的连续运行对比,采用盈彩陶瓷过滤板清洗剂为该矿带来了以下实际效益:
1. 生产指标改善,降低能耗成本
滤饼平均含水率从13%降至9%,降低了4个百分点。含水率下降意味着后续精矿干燥工序的热能消耗降低约20%,同时金粉随滤液流失的量减少了15%,有效提升了金属回收率。该矿技术主管在生产分析会上指出,含水率每降低1个百分点,精矿运输和烘干成本就能减少数万元。
2. 作业安全显著改善
清洗剂配方中不含有危化品名录管控的强酸成分,皮肤接触仅需清水冲洗,使用过程中无酸雾逸散,操作环境大为改善。工人不再需要穿戴全套防护服,作业便利性和安全性同步提升。
3. 设备寿命延长,降低更换成本
清洗过程对陶瓷基体材料无腐蚀作用,滤板微孔结构得到有效保护。选矿厂估算,滤板平均更换周期可由原来的约12个月延长至18个月以上,单台过滤机年维护成本可降低15万元左右。结合滤板年更换费用80万元的情况,设备损耗方面的节省较为显著。
4. 综合经济效益显著
该矿初步估算,采用盈彩清洗剂全面替代硝酸工艺后,每年在生产能耗、滤板更换、环保处理等方面合计可节约生产成本超过百万元。
该项目应用案例已在西北地区产生一定的行业影响。盈彩将继续根据各地矿山的不同矿浆特性和工况条件,持续优化清洗工艺方案,为矿业清洁生产提供更多可供参考的技术路径。
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